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综采工作面液压支架拆除实践

时间:2014-1-12 17:05:01 来源:  点击:1384

  摘要:随着采煤机械化水平的不断提高,综采设备在煤矿生产中得到了广泛应用,因此,安装、拆除工作任务日显繁重。如何实现综采工作面设备安全快速安装、拆除,提高工作的效率,实现安全施工,这一问题得到了煤矿系统的广泛重视。近年来,朱庄煤矿在拆除方面不断实践革新,总结出了一套切合生产实际的操作方法,使得拆除工作环境得到了很大的改善,不但提高了综采工作面的拆除效率,同时施工安全得到了较大保障。
  关键词:综采工作面   液压支架拆除  工艺革新
1概况
   淮北矿业(集团)公司朱庄煤矿,1961年10月建成投产,至今已有52年的光辉历程,设计能力由起初75万吨,经过数次改造成为现在年产220万吨的现代化矿井。该矿井可采有四个煤层,分别为三、四、五、六煤层,煤种主要为瘦煤、煤层平均厚度为1.96m,可采见煤点平均煤厚2.51 m,煤层倾角7°-15°。矿井分三个水平,一、二水平已回采结束,剩余主要巷道用于通风,现生产采场主要集中在三水平。该矿井综采机械化程度为100%。由于该矿属老矿区,多采边角块段,煤层地质条件复杂,断层、褶曲构造较多,工作面走向比较短,加上综采推进速度较快,造成综采工作面拆除、安装十分频繁。现综采设备体积大、质量重,特别是液压支架解体、装车和运输都不方便。该矿结合为实际,在拆除作业环境准备、拆架工艺、支架运输方面大胆实践。现将朱庄矿成熟的拆除液压支架工艺作一介绍。
2加强拆除前准备工作,实现源头控制
    工作面铺设金属网的好坏和使大棚的强度大小,直接影响液压支架拆除的快慢。铺网、使棚达不到质量要求,拆除时拐架空间小、顶板破碎、压力显现大,会经常撕网和刮棚,老塘矸石易窜入支架内部,严重时造成埋架,给支架拆除造成困难,增加了拆除施工人员的劳动强度,降低拆架速度。通过多个工作面的经验教训,在III526工作面首先使用10m×1.5m规格的金属网,并把原压茬200mm改为750mm,即实现铺设双层金属网,并且在铺网时沿倾向每隔1m固定一根旧钢丝绳来增加网的强度。为了增加大棚支护能力,大棚由原来的一架两棚,一梁一柱改为一棚两柱。棚腿里侧为园木柱子,外侧为单体支柱,便于好回柱,该种使棚工艺比以前都是木料支护,支护强度上有了较大的提高,在很大程度上增加安全系数。
3加强拆架过程工艺改进,改善施工环境
  淘汰落后的拆架工艺,使工字钢棚拆架既不安全有难回棚,职工劳动强度大、工作时间长,现已经不适应现代化矿井的要求。III5414综采工作面拆除时使用两架掩护支架,但是由于顶板破碎、压力大,经常造成掩护架压死拉不走掩护架,严重影响拆架。在拆除III526综采工作时,为进一步提高掩护支架的使用效果,在顶板破碎的情况下,改进了顶板支护方法。拆除液压支架后,及时补两棚π型梁及时采用2.4mπ型梁配合掩护支架增加老塘顶板进行维护(2.4mπ型钢梁走向支设),π型梁老塘端头要以待拆支架的尾梁为齐,上面放两根1.4m的半园木把每相邻两棚连接成整体,要求π型梁要拖住金属网上固定的钢丝绳,以增加支护强度。通过工艺的改善,拆除空间得到有效控制,施工作业人员工作环境得到了较大改善,见笑了额外工作,降低了员工的劳动强度,提高工作效率,同时施工人员操作安全系数,得到了较大的提高。
4改进支架运输载体,提高运输效率
  受地质条件、液压支架本身特性的限制,使棚高度不能满足综采支架在切眼内现场装车运输要求,只能整架顺地拖运。由于综采支架比较重,所以顺地板拖运十分困难,从而造成底板破坏、绞车断绳、刮倒支护大棚等安全事故。对综采拆除造成较大安全威胁,近两年虽实施了拆除前铺设轨道、打水泥地坪,工作条件改善了,但是还存在以下问题:一是轨道比较窄易卡住支架推溜,造成阻架断绳或轨道、地坪损坏;二是支架在拖延过程中方向不好控制,容易牵引偏、下道刮棚;三是材料浪费较大,主要是轨道、专用铁道枕不能回收、水泥消耗也很大,每个拆除面仅材料损耗,这一项就得10多万元。
  工艺革新。III526综采工作面创新使用可以解体、回收的滑移轨道(见附图1,2:解体式支架运输滑道),该滑移轨道整体长2m、宽1.5m,分成三块,便于安装、拆卸、回收,在滑动轨道的末端设计簸萁式上架平台,可使支架平稳过渡到滑移轨道上,滑移轨道有中间三根工字钢,减小了液压支架运输的摩擦阻力,使支架可在该滑道上匀速滑移,在滑道的外侧各加一条护轨道止支架在运行中不能偏离滑道。
  铺设滑道时,首先将扇形板(见附图1)选位安装固定(该装置可使支架顺利上滑道),其次是扇形板与滑道、滑道与滑道连接都用Ф20的圆柱销(该连接方便拆卸,铺设滑道时,必须保证滑道的平、直,连接紧固)。
  通过在III526综采工作面使用,效果十分明显,主要体现在:
  社会效益:减少了支架拖移摩擦阻力,提高了作业安全系数;有利于综采工作面撤除支架期间顶板管理;快速的撤除工作面支架,节约支架撤除时间,提高循环进度;减轻拉运绞车负荷,有效地保护了钢丝绳。
  经济效益:支架滑移轨道的使用,降低了材料消耗。一个工作面就可节约成本近15万元。
5专用车革新,减少解体液压支架组件和装车量
  受该矿副井宽度限制,综采设备大件升入井宽度最宽不能超过1.25m,超过这种宽度就无法下井、升井,因此,所有的支架必须解体才能装车运输。拆除时在井下组装硐室支架解体、装车工序相当繁琐,工人劳动强度也比较大。为此,通过调研,研制了适合ZY4600、ZY5000 、ZY6800型液压支架专用车。使用该车,液压支架的顶梁、掩梁侧护板不用解体,装好车后不用要铁丝或链条捆扎,直接用车上自带专业螺栓固定,方便可靠。通过改进有效的提高了解体支架的效率。(见附图3:顶梁专用车;见附图4:掩梁专用车)

6结语
一些老矿区,由于受到矿井自身条件的制约,往往拆除工序较多,施工相对复杂,综采工作面拆除不仅需要过硬的技术,还需要现场施工的丰富经验。由于,综采支架拆除涉及知识面广,拆除、解体、运输液压支架是综采支架拆除的关键环节,只有抓住技术创新、管理创新、工艺革新,才能改变传统落后的操作工艺,提高综采工作面的拆除效率,实现社会、经济效益的最大化。

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